
2020-06-19 23:01:57 sunmedia 1681
如果创新改造一个项目能为一个企业节省200多万元,那么这个人应当算是岗位工作的佼佼者了。浙江景兴纸业股份有限公司PM12部门的生产主任助理宋佳佳就是这样的一个人。
2006年,年仅22岁的宋佳佳就进入了景兴纸业,一直扎根在生产一线。近10年的工作经历逐渐让宋佳佳变得成熟起来,特别是在升任生产主任助理之后更是不忘从公司利益出发,在自己的工艺运行岗位上大胆创新。今年年初,公司再一次掀起了“双增双节”的热潮,早有所想的宋佳佳便立刻行动起来,着手创新改造PM12设备事宜,希望通过自己的努力来挖掘箱板纸生产工艺中节能降耗的潜力。
PM12是一台大型高速纸机,配置世界先进设备,用于生产箱板纸。“由于产能大,各项成本也比较高,尤其是电能消耗更是巨大。”宋佳佳介绍道,就拿去年来说,PM12平均的电能消耗为每吨纸489度,这一数据相对之前虽有了不少的进步,但同比其他同类先进设备的电能消耗,还有很大的差距。“高耗能的造纸行业属于传统产业,要赚市场的钱很难。但若是我们在勤俭节约方面稍加注意,或许该省的钱就能省下来。”宋佳佳坦言,他在公司大力倡导“双增双节”的关头,提出了“PM12停用二次分级筛系统”并申报科学技术项目。
说干就干。前期,宋佳佳在带领自己的团队对PM12整条制浆线的研究中发现,制浆段需要进行二次分级,但分级后却只有两种浆料,即长短纤,这二道工序有点重复。随后,通过对制浆工艺的深入探索,并结合多方意见之后,决定优化PM12的制浆工艺,以此以节能降耗为切入点节约生产成本。“我们从优化一次分级筛处理和短纤处理尾浆系统入手,在确保质量又节能降耗的基础上,提出了停用二次分级筛系统的合理化建议,经上报公司审批后,并付诸实施。”宋佳佳说,通过2个多月的设计、购买零件和安装试用,顺利实现节能降耗。
“这一创新改造给公司带来的预期效益还是非常可观的。”宋佳佳给记者算了一笔账:二次分级筛系统正式停用后,一天即可节约电量8800度,纸机运行一年按350天计,一年可节电308万度,电能单价按0.58元/度计,一年可节约178.64万元;一年可减少排水8316吨,一吨废水的处理成本为5.5元左右,一年可节约处理水的成本为4.57万元;一个分级筛筛鼓单价为5万元,使用时间约8个月,一年将使用3个筛鼓,可节约筛鼓的钱为15万元;二个分级筛设备,一台泵及一个搅拌器的一年维护费用约为3万元。该项目实施后,一年总计可以节约201.21万元。
如今,在宋佳佳的带领下,这一项目正在顺利推进中。“小宋这个人很踏实,也任劳任怨。这次节能减排的创新项目更是让人刮目相看。”正如他的名字一样,公司领导和同事对宋佳佳的评价都是“佳”。
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