
2020-06-19 23:01:57 sunmedia 2811
3月18日,金陵石化通过优化污泥处理方案,将炼油四部3号催化裂化的废泥水,送到炼油一部2号催化裂化成功处理,污泥量减少69%。经测算,每年可节约处理费1600万元。
该公司炼油一部2号催化裂化烟气脱硫脱硝装置,采用中石化自主知识产权技术,2015年4月正式投运,经过近一年的运行表明,装置运行稳定,环保效果显著,烟气脱硫脱硝后每立方米SO2浓度平均17.1毫克,NOx浓度平均为75.2毫克,均低于设计值100毫克。
今年,为充分发挥装置潜力,节支创效,该公司安环处牵头组织运行部及技术人员,对装置PTU废水处理单元的运行能力、处理效果进行综合分析、考查论证和经验总结。结果表明,该单元能将污泥含水量由300%以上降低至30%以下,并能提升单元负荷增加处理能力,有效减少废物的产生。而3号催化裂化装置虽然引进美国BELCO技术,但未能有效解决污泥含水问题,产生大量的含水固体废弃物,既增加环保处理费用,也对环境保护不利。为此,该公司优化方案后,将3号催化裂化的废泥水送至2号催化裂化PTU单元处理。
3号催化裂化的废泥水经处理后,16吨废泥水变成5吨污泥,剩余11吨废水再经废水单元处理合格后送污水场。目前,每吨废泥水外送处理费用为4000元,这样,每天可降低环保处理费4.4万元,年节支1600万元左右。
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